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MK9-5卷接機組主驅(qū)動系統(tǒng)變頻調(diào)速

http://www.workzone-range.com 2015年09月19日        

     摘   要  對MK9-5卷接機組原主驅(qū)動系統(tǒng)的工作原理進行了分析,指出了其存在的問題,提出了改造的要點和方案,用變頻調(diào)速系統(tǒng)取代了原來的滑差調(diào)速系統(tǒng)。
        一、前言
        MK9-5卷接機組是我國20世紀80代初從英國莫林斯公司引進的產(chǎn)品,其主驅(qū)動采用希南(HEENAN)驅(qū)動裝置。希南驅(qū)動裝置由主電機、電磁調(diào)速部分、交流測速發(fā)電機三部分組成,通過控制板和驅(qū)動板實現(xiàn)卷接機組的三種運行速度,即1/6點動速度,1/3啟動速度,1/1全速運行速度。原卷接機組的主驅(qū)
動系統(tǒng)存在以下問題:滑差電磁調(diào)速方法比較落后;導電碳刷易磨損,維修量大,故障率高;笨重且能耗高,需循環(huán)水冷卻;進口主件價格昂貴,供貨速度慢。
        二、改造方案
        如何實現(xiàn)主驅(qū)動系統(tǒng)的三速控制;如何實現(xiàn)CPU所需的主電機測速信號,針對這兩個技術(shù)問題分別提出解決方案。
        1. 主電機采用普通Y系列電機,取消原來的驅(qū)動板,由變頻器的三速設定功能完成主電機的三速控制。原主驅(qū)動系統(tǒng)在條件滿足時,CPU可發(fā)出1/6、1/3、1/1速度的控制信號,送入控制板,由電阻網(wǎng)分壓成相應的速度指令信號。改造時,用這三個信號去控制三個繼電器,再由繼電器的觸點控制變頻器的三級速度設定端,變頻器即可發(fā)出三種頻率,控制主電機的三種速度,而繼電器的另一組觸點作為變頻器的“RUN”信號。
        2. 原主電機的測速信號每周發(fā)出15個脈沖,此脈沖經(jīng)控制板三分頻后輸出給CPU。對MK9-5卷接機而言,主動輪的轉(zhuǎn)速近似等于被動輪轉(zhuǎn)速的3/4,因此在被動輪上模擬主電機測速信號時,則在被動輪上每周發(fā)出15×4/3=20個脈沖,用槽形電感式接近開關(guān)作為主電機測速傳感器,只要在被動軸上安裝一
個具有20個金屬葉片的圓盤,接近開關(guān)對圓盤金屬葉片進行檢測,發(fā)出的檢測脈沖即可模擬主電機的測速信號。
        因為CPU所需的主電機測速信號是主電機測速信號的三分頻,所以實際上只要在被動軸上安裝一個具有7(20/3)個金屬葉片的圓盤,然后把接近開關(guān)發(fā)出的測速脈沖經(jīng)過光電耦合器后,直接送給CPU。
        三、具體要求和效果
        1. 主電機安裝底座要根據(jù)實際電機的尺寸制作,安裝后中心高要與原電機中心高一致。
        2. 圓盤上的金屬葉片以7個為最佳,6個也可以。
        3.變頻器設定1/6、1/3、1/1速度的頻率為10Hz、25Hz、42Hz,其中,1/1的下限頻率不能低于40Hz,否則,CPU認為運行不正常,發(fā)出停機信號。
        4. 變頻器的加速時間設定為5s,減速時間設定為4。
        對三臺MK9-5卷接機組主驅(qū)動系統(tǒng)進行了變頻改造,現(xiàn)已正常運行了五年,解決了原存在的問題,達到了維修方便、降低成本、減少故障、提高設備有效作業(yè)率的目的。


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