本鋼自磨-選別節(jié)約型設(shè)備研究填補(bǔ)國內(nèi)空白
日前,由遼寧本鋼集團(tuán)公司自主創(chuàng)新的自磨—選別節(jié)約型新工藝與新設(shè)備研究通過省級鑒定,該項目中的GXCD濕式粗粒永磁筒式磁選機(jī)獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的實用新型專利證書。這項自磨機(jī)磨礦產(chǎn)品準(zhǔn)確分級及適應(yīng)于大顆粒大型粗選設(shè)備新工藝與新設(shè)備的研究成功,填補(bǔ)了我國磨礦工藝和選別領(lǐng)域的一大空白,每年可創(chuàng)效3500余萬元?!?br /> 據(jù)本鋼集團(tuán)公司介紹,這項工藝于2003年4月-8月在本鋼歪頭山鐵礦進(jìn)行了為期5個月的工業(yè)試驗,并于2004年11月份正式投產(chǎn)。通過采用這一新工藝和新設(shè)備,本鋼歪頭山鐵礦實現(xiàn)了兩臺自磨機(jī)對應(yīng)1臺球磨機(jī)的磨礦工藝節(jié)約型優(yōu)化配置,大大提高了自磨機(jī)和球磨分級處理能力。同時,新型高效篩分及粗粒級磁選兩大關(guān)鍵新設(shè)備的研制成功,為自磨流程節(jié)約型磨選新工藝研究提供了重大技術(shù)支撐。 該項目運(yùn)行至今,本鋼歪頭山鐵礦各道工序指標(biāo)達(dá)到了工藝技術(shù)總體要求,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)可靠,自磨能力提高了16.67%;每噸原礦節(jié)省電耗成本2.21千瓦時,并且停開5臺球磨機(jī),每年節(jié)省電耗2365.2萬千瓦時,停開1臺復(fù)水泵,年可節(jié)電147.43萬千瓦時;提高金屬回收率1.4%,年總創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益3500多萬元。 本文相關(guān)信息
|