寶鋼電廠自主開發(fā)“燃煤鍋爐采用氣體燃料再燃的低氧化氮技術(shù)”
電廠燃煤鍋爐不可避免要產(chǎn)生氧化氮等有害氣體,污染環(huán)境,國家為此而征收排放費。寶鋼電廠自主開發(fā)的“燃煤鍋爐采用氣體燃料再燃的低氧化氮技術(shù)”,填補了國內(nèi)空白,應用一年來有效降低了氧化氮排放量。日前,上海市環(huán)保局專門返回給寶鋼32萬元排放費,以“資”鼓勵。
燃煤機組在運行中產(chǎn)生的氧化氮等空氣污染物,不利于企業(yè)和城市的環(huán)??刂啤R欢螘r間以來,我國為控制和減少氧化氮排放量,實行排放收費制度。寶鋼電廠3臺燃煤機組通過鍋爐產(chǎn)生的氧化氮每年約1.1萬多噸。隨著環(huán)保要求的不斷提高,開發(fā)經(jīng)濟技術(shù)可行的低氧化氮排放技術(shù)具有重要意義。目前,國內(nèi)外眾多電廠大多采用事后處理的方式,在氧化氮產(chǎn)生后進行后續(xù)處理,代價昂貴。2003年,寶鋼電廠成立了以廠長領銜的自主創(chuàng)新團隊,與高校合作,積極參與相關(guān)國家“863”項目研發(fā),通過對采用氣體燃料再燃的低氧化氮技術(shù)的研究,尋求從源頭控制的突破口。
但該項技術(shù)容易對鍋爐燃燒效率帶來影響,風險頗大,而且國內(nèi)外可供借鑒的經(jīng)驗很少。寶鋼電廠發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢,通過大量論證和試驗,取得突破,并經(jīng)過相關(guān)設備改造,于去年年初在1號鍋爐上投入應用。運用該項新技術(shù),不僅能穩(wěn)定控制爐內(nèi)溫度,降低氧化氮產(chǎn)生量,且鍋爐燃燒效率也絲毫不受影響。1號鍋爐2004年氧化氮排放總量為3231噸,該項目投用一年來,減少排放量2200噸,每立方米氧化氮排放量低于200毫克,年創(chuàng)效90多萬元。目前,該技術(shù)已經(jīng)形成1項發(fā)明專利和3項技術(shù)秘密。