探析S捻筒子紗退繞時(shí)亂紗解決措施
在以S捻18tex針織紗為原料生產(chǎn)針織面料時(shí),S捻筒子紗常出現(xiàn)斷頭和亂紗現(xiàn)象,有時(shí)在織物表面出現(xiàn)“小辮子”疵點(diǎn)(開、關(guān)車時(shí)尤其突出),嚴(yán)重影響了針織面料的質(zhì)量和針織機(jī)的生產(chǎn)效率。經(jīng)過觀察,發(fā)現(xiàn)絡(luò)筒機(jī)正常工作時(shí),正在退繞的管紗在筒紗表面受到摩擦力的作用,有順紗面滾動(dòng)的趨勢,這種趨勢使還沒有脫離紗面的s捻紗線加上z捻,出現(xiàn)弱捻環(huán)節(jié)造成斷頭;而脫離紗面的紗段則因捻度加大而扭結(jié)成“小辮子”;再者,假捻現(xiàn)象使得紗線退繞時(shí)與摩擦的筒子表面毛羽糾纏,造成紗線纏繞、斷頭。
基于以上考慮,我們想到改變s捻紗線的卷繞方向,也就是使筒子的安裝方向與原來相反,那么s捻管紗退繞時(shí)是否就不會(huì)與筒紗表面相摩擦,從而減少斷頭?于是我們將絡(luò)筒機(jī)筒子托架臂從中間斷開并加裝一橫臂,使筒子托架的錠子作180°轉(zhuǎn)向,與原來筒紗大、小頭的安裝方向完全相反,試絡(luò)后的筒紗在針織機(jī)上進(jìn)行織造的結(jié)果表明,原來存在的斷頭、亂紗及“小辮子”紗的問題得到徹底解決。
完成上述改造后,還必須對(duì)槽筒進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn),因?yàn)榻j(luò)筒機(jī)為了使筒子成形時(shí)大、小頭密度一致,槽筒的導(dǎo)紗槽在右側(cè)密度稍大,而改造后,由于筒子大、小頭與原來正好相反,因此造成筒子成形時(shí)小頭密度大,大頭密度小,在卷裝較小時(shí)不明顯,但隨著卷裝的增加,問題越來越突出,造成筒子成形不良。因此我們換上了并紗用的槽筒(并紗機(jī)的導(dǎo)紗槽是對(duì)稱的),改善了筒子成形不良問題,雖然仍然存在大、小頭密度不一致問題,但已不會(huì)影響正常生產(chǎn)。解決改造后筒紗密度不勻的最好方法是設(shè)計(jì)并采用左側(cè)導(dǎo)紗槽密度較大、右側(cè)導(dǎo)紗槽密度小的槽筒。
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